1.工程概況
某車站1998年夏季開始施工,1991年竣工,同年11月驗收時,發現候車室大梁出現裂縫。候車室大梁縱向72m長,橫向26m長,高1.3m,寬0.4m。裂縫大量出現在縱向梁上,多數為垂直、斜向裂縫,橫向梁上裂縫較少。裂縫約有3000多條,長約3500m,其中0.2m以上的裂縫占1/2。梁體混凝土采用礦渣425#水泥,原設計要求300#,實測回彈34MPa,取芯23MPa,后以250#又設計一遍,符合規范要求。發現裂縫后,于2001年12月在裂縫上貼石膏餅,半年后觀察石膏餅耘裂,說明裂縫已停止擴展。
2.修復工藝及膠粘劑的選擇
根據裂縫現狀及建筑施工情況,有關專家分析后認為:裂縫產生的原因主要是收縮應力造成的,施工時正值夏季,加之拆模早、現場保護較差,致使大梁開裂。另外,溫度應力以及荷載作用也是導致大梁開裂的原因。據此,制定的修復方案為:對于大于0.2mm的裂縫進行化學灌漿,小于0.2mm的裂縫進行表面封閉,用灌漿樹脂及自動壓力灌漿器進行灌漿修復。
3.修復工藝
① 掃去大梁表面灰塵,除掉裂縫周圍易脫落的漆皮、塵土,根據良縫寬度及分布情況,每隔20-30cm在裂縫較寬處預留一進漿口;
② 在灌漿樹脂中加適量水泥拌制成膠泥作為封縫膠,第1道用樹脂加適量水泥進行封縫,在進漿口位置用樹脂填加水泥粘接底座,然后用樹脂膠泥進行第2、第3道封閉,對于小于0.2mm的裂縫不留注漿口,全部用樹脂膠泥進行封閉;
③ 將樹脂甲、乙組分按比例混合均勻,裝入灌漿器軟管化將灌漿器安裝在底座上即可灌漿。注漿時根據裂縫走向,由下而上進行,直至底座出漿或注漿位置背面裂縫的預留出漿口開始流出漿液,此時表明該段裂縫已基本充滿灌漿樹脂,然后,將出料口堵住,繼續灌漿直至樹脂不再進入為止;
④ 灌漿樹脂初凝后,即可將底座及封縫膠清除,按裝修要求處理封縫膠。
4.修復效果
由于大梁開裂嚴重,作業面高,操作范圍狹窄,裂縫又很細,傳統的灌漿設備很難處理,采用自動壓力灌漿器進行樹脂灌漿,在不影響候車大廳正常使用的前提下,取得了較好的灌漿效果,在隨后沈陽鐵路局主持召開的專家評審會上,該工程受到專家的一致好評。